水平衡测试是加强用水科学管理,大限度地节约有水和合理用水的一项基础工作。它涉及到用水单位管理的各个方面,同时也表现出较强的综合性、技术性。通过水平衡测试应达到以下目的:
(1)掌握单位用水现状。如水系管网分布情况,各类用水设备、设施、仪器、仪表分布及运转状态,用水总量和各用水单元之间的定量关系,获取准确的实测数据。
(2)对单位用水现状进行合理化分析。依据掌握的资料和获取的数据进行计算、分析、评价有关用水技术经济指标,找出薄弱环节和节水潜力,制订出切实可行的技术、管理措施和规划。
(3)找出单位用水管网和设施的泄漏点,并采取修复措施,堵塞跑冒滴漏。
(4)健全单位用水三级计量仪表。既能保证水平衡测试量化指标的准确性,又为今后的用水计量和考核提供技术保障。
(5)可以较准确地把用水指标层层分解下达到各用水单元,把计划用水纳入各级承包责任制或目标管理计划,定期考核,调动各方面的节水积极性。
(6)建立用水档案,在水平衡测试工作中,搜集的有关资料,原始记录和实测数据,按照有关要求,进行处理、分析和计算,形成一套完整详实的包括有图、表、文字材料在内的用水档案。
(7)通过水平衡测试提高单位管理人员的节水意识,单位节水管理节水水平和业务技术素质。
(8)为制定用水定额和计划用水量指标提供了较准确的基础数据。
3. 气柜节水改造降本减排
在日趋严峻的生产经营、环保形势下,安化集团公司积极开展节水降耗活动,通过改造合成氨系统气柜排水系统,使气柜排水循环再利用,实现了废水零排放,减轻了企业终端污水处理系统的压力,有效降低了生产成本。
生产中,气柜环形水封内必须保持一定的水量和水位来防止煤气外泄。由于气柜在生产过程中不断升降,环形水封内的水位也随之升降并不断溢流。大量的溢流水排入地沟流到终端污水处理系统,不但给终端污水处理造成压力,同时为了保证液位,还需不断地向水封内补水以保证液位,造成了水资源浪费。
为节约生产成本,实现排水循环再利用,该公司根据气柜在生产过程中既需要补水,又要不断排水的实际情况,对排水系统进行了系统改造。他们在气柜旁专门修建了地下蓄水池,并在蓄水池内安装了潜水泵,将潜水泵出口管线连接至原来气柜的环形补水管线上,根据蓄水池液位和环形水封实际高度,定期开潜水泵向环形水封补水,溢流出的水再流回蓄水池内再利用。此举在保证环形水封水位安全高度的基础上,实现了气柜排水的循环再利用,减少了气柜环形水封补水量。
经测算,气柜排水系统改造前,气柜环形水封溢流排水每小时5立方米,每天排水120立方米。排水系统改造之后,实现了废水零排放,每个月减少补水3600立方米。按一次水价格约每吨2.5元计算,每月可节约生产成本近万元。
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